创业艰难百战多
“建厂初期条件艰苦,厂区只有几处窑洞和‘地窝子’,白天干活只能靠肩扛人拉,晚上赶工期还得‘连轴转’。”回想起当年的日子,中色东方的老职工感慨万千。
中色(宁夏)东方集团有限公司前身为冶金部905厂,原属国有大型一档企业。1965年,因“三线建设”需要,原北京有色金属研究院从事钽、铌、铍3种稀有金属研究与生产的200多名干部、职工来到石嘴山市,成立了905厂和第三有色金属公司第二有色金属研究所。
即使面临自然环境恶劣、加工条件欠缺、生活设施简陋等种种困难,第一批建设者们仍然在很短的时间里建起了年产4吨的铌产品生产线,6吨钽粉生产线和40公斤铍生产线。
1972年,“905”厂转为宁夏管理,更名为宁夏有色金属冶炼厂和宁夏有色金属研究所。当时的企业主要领导吴瑞荣主持实施了“超高比容钽粉”“钽电容器阳极引线用钽丝”两项技术改造,为中国钽粉、钽丝走向世界,为企业最终成为世界三强之一,打下坚实基础。
自力更生迎头赶上
20世纪80年代初,随着国家“军转民”政策的实施,作为以军工任务为主的905厂也面临转型。当时钽铌产品国内应用较少,主要市场在欧美,企业必须开拓国际市场、发展外向型经济,但是当时公司的技术水平与国际市场的应用水平至少有15年的差距。
为此,该厂负责人组织技术人员到美国考察,但考察过程并不顺利。有的公司在生产线外30米处画了一道警戒线,还有外商在商务会上拒绝看他们生产的产品。更有甚者,当时美国钽制品三大巨头之一听说中国希望引进技术后,竟然傲慢地说:“我们绝不会在世界东方培植一个竞争对手。”
这句话深深地刺痛了考察团队,既然依靠外援发展无果,企业就自主研发!面对企业转型时期的困难,该公司党委及时做出了“二次创业”的战略部署,立足国防军工需求和国际市场需要,依靠自身力量进行大规模的新技术改造。从1989年至1994年5年时间里,院士何季麟率领为数不多的十几名技术员先后组织实施“超高比容钽粉”等3个国家级重点生产技术改造项目,研发出世界先进水平的“外加料双项可控搅拌钠还原”新工艺,形成4大钽粉出口产品系列,并通过对0.25毫米至0.2毫米细径钽丝的技术攻关,形成了钽丝出口产品主体生产工艺。
“二次创业”破茧成蝶
通过新技术、新工艺、新设备的研发和提升,905厂“二次创业”取得辉煌成就,到2000年,公司实现销售额14.41亿元,是1990年2609万元的20倍。实现了中国钽粉、钽丝出口史上零的突破;建成了亚洲最大、装备水平最高的钽铌湿法生产线;钽铌精炼及合金的制备水平达到了国际领先水平;引进先进的铝热还原法,将铌的生产技术水平与国际先进水平的差距缩短了20年,成为国内唯一拥有此工艺的生产厂家。同时,实施了31工程,使铍冶炼、加工技术有了质的提升。
905厂早期的建设者们仅用一年多的时间里,建成并生产出了钽铌铍等一系列高科技产品,实现销售总额18.4亿元,是1991年2282万元的8倍,是1980年517万元的36倍。
2003年,宁夏有色金属冶炼厂、西北稀有金属材料研究所改制为宁夏东方有色金属集团有限公司,成为国有独资公司。2007年,该集团公司与中国有色矿业集团有限公司“联姻”,重组成立了中色(宁夏)东方集团有限公司。
迈上持续健康发展轨道
2002年左右,受世界经济增长明显减缓影响,公司再次陷入发展低谷。面对严峻的外部形势,在时任董事长何季麟、总经理钟景明的带领下,中色东方先后承担和完成了20项国家重大科研攻关以及“863”计划等项目。由钟景明主持开发的片式铌容器、硫化锌靶材等新产品填补了多项国内空白,达到国际先进水平。
数据显示,从2002年至2011年,公司销售额由7.3亿元飙升至63亿元,利润总额增至1.65亿元,公司主导产品钽粉和钽丝的研发水平分别位于世界第二和世界第一,销售量分别占到全球市场份额的30%和60%。
“经过多年发展,公司已经培养造就了一支多学科交叉、结构合理、攻坚能力很强的工程材料、技术研发、经营管理和市场开拓队伍。目前,公司专业技术人员占职工总数40%,仅享受政府津贴的专家就有34人。”该公司副总经理陈林说。
在此基础上,近年来中色东方进一步加快推进资产重组,全面清理亏损产业和项目,集中优势发展钽铌铍相关产业,如今已稳步迈上持续健康发展轨道。(宋晓意 蒲利宏)
东方钽业。(资料图片)
东方钽业车间。(资料图片)